“十二五”期間,國電成都金堂發(fā)電有限公司即著手進行超低排放改造,耗資4.4億元對污染治理裝置升級改造,日前已全部竣工完成。至此,該企業(yè)已成為西南首家率先實現(xiàn)國家“超低排放”標準的電廠,比國家節(jié)能環(huán)保規(guī)劃方案要求的西部地區(qū)2020年實現(xiàn),提早了4年。
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昨日,在國電成都金堂發(fā)電有限公司廠區(qū)看到,構造復雜的發(fā)電機組占據(jù)了近一半的廠區(qū)空間,三組30米-50米高的環(huán)保系統(tǒng)——脫硝裝置、除塵裝置、脫硫裝置聳立其間。“建廠時,公司已投入約7億元建設環(huán)保裝置,此次改造是對環(huán)保裝置的升級。”國電成都金堂發(fā)電有限公司副總工程師卓煒中介紹,三大裝置均采用目前國內(nèi)最先進的技術。
改造完成后,發(fā)電廠的二氧化硫不高于35mg/m3;煙塵排放濃度不高于10mg/m3;氮氧化物排放濃度不高于50mg/m3,均在“超低排放”標準范圍內(nèi)。據(jù)介紹,廠區(qū)所有的大氣污染物排放濃度,會實時上傳至國控企業(yè)的在線監(jiān)控平臺,并納入環(huán)保部門的監(jiān)控。“我們將繼續(xù)做好環(huán)保設施維護,嚴格控制污染排放。”卓煒中說。
典型企業(yè):明達玻璃(成都)有限公司
投入2680萬建設環(huán)保治理系統(tǒng)
催化氮氧化物 將污染降至最低
明達玻璃(成都)有限公司位于金堂縣迎賓大道二段1號。廠區(qū)有兩根大煙囪,幾乎看不到有煙冒出。為了將生產(chǎn)污染降到最低,2013年,該公司投入2680萬元,建設了兩套環(huán)保治理系統(tǒng)——煙氣脫硝設備,對制造玻璃產(chǎn)生的主要污染物氮氧化物進行催化還原反應,同時對煙塵進行電除塵,在現(xiàn)有技術許可的情況下做到最優(yōu)化。
據(jù)明達玻璃(成都)有限公司管理處經(jīng)理陳永昌介紹,2012年,公司啟動了余熱發(fā)電工程,將玻璃窯爐產(chǎn)生的熱量進行轉(zhuǎn)化,每天的發(fā)電量將近10萬度,節(jié)約了能源,實質(zhì)上也直接減少了污染。此外,2013年又投入2680萬元,建設了兩套煙氣在線脫硝設備,2014年7月正式投入運行,主要用于氮氧化物的減排。經(jīng)環(huán)保部門24小時在線監(jiān)控顯示,外排煙氣中的氮氧化物含量不足原來的三分之一,遠低于國家制定的平板玻璃工業(yè)大氣污染物的排放標準。在減少氮氧化物排放的同時,該公司利用靜電除塵器把煙塵從煙氣中分離出來,大幅降低煙塵濃度,回收的煙塵作為生產(chǎn)玻璃的原料被再次利用。
據(jù)統(tǒng)計,僅今年1月至11月,除去故障檢查及保養(yǎng)、維護等,設備的有效運轉(zhuǎn)時間得到了最大化。前日,本是脫硝設備的檢修時間,為將污染降到最低,明達玻璃選擇推遲檢修,確保在重污染天氣期間,環(huán)保治理系統(tǒng)能夠正常運轉(zhuǎn),并且號召家住成都市內(nèi)的員工在重污染天氣期間,盡量少開私家車,乘坐公司統(tǒng)一安排的交通車。