銅陵有色銅冠冶化分公司球團(tuán)煙氣脫硝工藝經(jīng)過兩個(gè)多月試運(yùn)行,尾排煙氣中的氮氧化物排放濃度僅為120至200毫克/立方米,遠(yuǎn)低于國(guó)家要求的氮氧化物排放濃度限值300毫克/立方米標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)志著該公司球團(tuán)煙氣脫硝技術(shù)取得良好效果。
2015年初,為實(shí)現(xiàn)氮氧化物的超低排放,該公司決定建設(shè)相配套的煙氣脫硝治理工程,先后組織專業(yè)技術(shù)人員與多家煙氣脫硝設(shè)計(jì)單位進(jìn)行技術(shù)交流,并到水泥生產(chǎn)廠家實(shí)地考察,分析和實(shí)測(cè)了球團(tuán)系統(tǒng)的煙氣條件、氮氧化物主要產(chǎn)生位置,借鑒并嫁接了目前國(guó)內(nèi)外普遍用于回轉(zhuǎn)窯脫硝效率高、工藝先進(jìn)、技術(shù)成熟的煙氣脫硝選擇性非催化還原技術(shù)。該工程項(xiàng)目于2016年2月正式動(dòng)工興建,相繼建設(shè)了氨水儲(chǔ)存和輸送系統(tǒng)、氨水混合系統(tǒng)、氨水計(jì)量系統(tǒng)、氨水溶液噴射系統(tǒng)及廢水排放系統(tǒng)。
該公司球團(tuán)生產(chǎn)采用“鏈篦機(jī)-回轉(zhuǎn)窯-環(huán)冷機(jī)”三臺(tái)主機(jī)結(jié)合的生產(chǎn)工藝方式,系統(tǒng)中的氮氧化物主要在回轉(zhuǎn)窯中產(chǎn)生。脫硝噴槍布置在鏈篦機(jī)PH段與回轉(zhuǎn)窯連接部位作為脫硝的反應(yīng)區(qū),采用氨水作脫硝還原劑,建立了完備的安全裝置及應(yīng)急措施。在對(duì)操作員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、安全交底后,脫硝系統(tǒng)于今年7月底進(jìn)入調(diào)試運(yùn)行。該項(xiàng)目在運(yùn)行過程中,不產(chǎn)生固體廢物,并無(wú)廢水排放。