埃及GOE項(xiàng)目 2×5000t/d熟料水泥生產(chǎn)線,由中材國際天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)并總承包。項(xiàng)目建設(shè)范圍從原料進(jìn)廠破碎到水泥包裝出廠全部水泥生產(chǎn)線。項(xiàng)目自2011年7月份建成點(diǎn)火投產(chǎn)。現(xiàn)將該生產(chǎn)線調(diào)試生產(chǎn)中主機(jī)設(shè)備出現(xiàn)的問題及處理,做一介紹。
1 石灰石破碎機(jī)產(chǎn)量低的問題
采用德國哈茲馬克公司生產(chǎn)的,規(guī)格HDS 2000×2520。技術(shù)參數(shù):生產(chǎn)能力1600t/h,要求給料粒度≤1500×1200×1000mm,出料粒度≤75mm,合格率90%。調(diào)試期間出現(xiàn)粉狀物料多、產(chǎn)量低的問題。該項(xiàng)目石灰石易破性好,破出來的石灰石大部分都是粉狀物料。由于當(dāng)?shù)睾苌傧掠?,物料異常干燥。石灰石自預(yù)均化堆場入調(diào)配庫,在配料時(shí)如果料倉料位稍低,極易造成“塌料”,塌料時(shí),物料從皮帶秤沖出,將入磨配料皮帶機(jī)壓死,對設(shè)備傷害很大。因此,多次調(diào)整破碎機(jī)出料篩板,以增大錘頭與篩板間隙,但最后將篩板的預(yù)留間隙調(diào)至最大,即圖紙要求的90mm,又擔(dān)心中心砧橫梁因支撐強(qiáng)度不足造成“落架”。后在橫梁上用20mm厚的鋼板加焊加強(qiáng)筋板,較好的解決了上述問題。
2 2號線回轉(zhuǎn)窯T型鐵連續(xù)開焊
2.1 T型鐵掉落情況
2011年8月20號下午1點(diǎn)10分,2號線回轉(zhuǎn)窯三檔輪帶T型鐵,靠窯尾一側(cè)T型鐵掉落一塊,晚5點(diǎn)30分,相鄰的T型鐵又掉落一塊,掉落后砸落在托輪底座調(diào)整絲杠的護(hù)罩上,所幸沒有造成人員和設(shè)備事故。11月30號下午5點(diǎn)05分,還是在三檔輪帶位于窯尾一側(cè)的T型鐵,又掉落一塊,另發(fā)現(xiàn)三塊開焊。此次掉落的T型鐵從輪帶下方的隔熱板空檔落下來,沒有造成人員和設(shè)備事故。
每次掉落前后,觀察液壓擋輪油站,均運(yùn)行正常,油站壓力表讀數(shù)在3.5~7MPa之間,窯上行時(shí)間4小時(shí),下行5小時(shí),在正常竄動(dòng)范圍之內(nèi)。
2.2 原因分析
?。?)T型鐵與窯筒體焊接的焊縫強(qiáng)度不足。T型鐵與筒體的焊縫強(qiáng)度不足,僅有15mm;焊接時(shí)開出V型坡口小,焊肉少;焊縫有砂眼、夾渣,可能在焊接時(shí)沒有對焊條進(jìn)行烘干,而現(xiàn)場打磨的機(jī)修工的說法也印證了這一點(diǎn);
?。?)輪帶與T型鐵間隙不一致,輪帶受熱膨脹后,T型鐵存在受力不均勻。輪帶與T型鐵間隙不一致,一般標(biāo)準(zhǔn)要求誤差在±0.5mm以內(nèi),但個(gè)別T型鐵已經(jīng)超出此范圍。輪帶一側(cè)的T型鐵一共24塊,沿筒體圓周均布。冷態(tài)時(shí),圖紙要求輪帶與T型鐵單側(cè)間隙為2mm,以確保輪帶受熱后的膨脹量。液壓擋輪推動(dòng)窯上行的力量,是通過輪帶傳遞給T型鐵,繼而帶動(dòng)窯上行的。如果存在間隙不一致,勢必會(huì)造成與輪帶間隙小的T型鐵受力大,而間隙大的則受力小,這樣在液壓擋輪的推力下,T型鐵反復(fù)受到交變應(yīng)力,就造成個(gè)別掉落。
2.3 預(yù)防控制措施
?。?)對已經(jīng)掉落的T型鐵,用角向磨光機(jī)在三個(gè)方向上打磨出不低于20mm的V 型坡口,以確保焊接強(qiáng)度;
?。?)對尚未掉落的T型鐵,進(jìn)行認(rèn)真排查,發(fā)現(xiàn)有裂紋的地方,即對焊縫進(jìn)行打磨,開坡口,重新焊接加固;
(3)焊接時(shí),按要求對焊條進(jìn)行烘干。
通過上述措施,2號窯運(yùn)行至今已有五個(gè)多月,再?zèng)]有發(fā)生T型鐵引掉落而導(dǎo)致停窯事故。
3 篦冷機(jī)固定篦板連續(xù)燒損
篦冷機(jī)采用的是德國CP公司的第五代篦冷機(jī)。規(guī)格ETA10610,篦床面積128.8m2,三段運(yùn)行,液壓驅(qū)動(dòng)。試生產(chǎn)期間,出現(xiàn)固定篦床中部篦板經(jīng)常燒壞。
分析原因:空氣炮的安裝位置較低,每次空氣炮噴吹后,固定篦板上基本沒有存料,導(dǎo)致從窯口落下的紅料直接落在篦板上,將篦板燒損。
采取措施:一是改善配料,調(diào)整三率值。改進(jìn)前三率值分別為KH0.90、SM2.60、IM1.60,改進(jìn)后KH0.90、SM2.85、IM2.15。即在穩(wěn)定熟料KH前提下,適當(dāng)增加SM以確保強(qiáng)度不降低,增加IM以增加鋁含量,增加熟料的液相量,使熟料在固定篦床上停留時(shí)間適當(dāng)延長;二是將空氣炮出風(fēng)口位置抬高約200mm,這樣空氣炮在噴吹時(shí),不至于將篦板上的料全部吹走,使篦板上始終有一層存料,保護(hù)篦板。
采取措施后,再?zèng)]有發(fā)生燒損篦板的情況,有效的延長了篦板的使用壽命。
4 原料磨產(chǎn)量過低
原料磨為德國萊歇磨,規(guī)格LM56.4,磨盤直徑5600mm,轉(zhuǎn)速30.5r/min,四個(gè)磨輥,磨輥直徑2750mm。在調(diào)試生產(chǎn)初期,磨機(jī)產(chǎn)量很低,采取調(diào)整擋料圈高度等措施均沒有大的變化。后采取如下措施:一是將下料點(diǎn)由邊部下料變?yōu)橹行南铝?,二是將選粉機(jī)導(dǎo)向葉片寬度截去60mm,使寬度變窄,提高了風(fēng)速,減少了合格品的過度篩分,使產(chǎn)量大幅度提高。
目前,埃及GOE項(xiàng)目生產(chǎn)線已經(jīng)進(jìn)入三年包產(chǎn)期,生產(chǎn)運(yùn)行正常,個(gè)方面指標(biāo)均已經(jīng)達(dá)到設(shè)計(jì)要求。