“一上一,一下五去四,一去九進一”,珠算口訣現(xiàn)還有幾人能記得?如今整個冶金行業(yè)面臨困難重重,我們要精打細算努力打好成本控制這個小算盤。
“成本控制、降本增效”口號喊得響亮,該從何入手是一難題,請看看這樣做對嗎?
原料制備區(qū)回轉(zhuǎn)篩進料管進料時以柱形跑落式進入,部分料漿從排渣口溢出,使排渣口污水槽長時間處于滿槽狀態(tài),增加了污水泵的運轉(zhuǎn)時間,且排渣口處衛(wèi)生惡劣。
借旋流器檢修之際,作業(yè)區(qū)工藝技術(shù)員柏忠鑫對進料口進行了觀察,并做了多次改造,效果都不盡人意,他積累了前幾次失敗的經(jīng)驗,最終找到一種簡單有效的方法,就是利用30cm的兩段扁鐵進行十字形焊接在進料口,使料漿趨于散發(fā)式進入回轉(zhuǎn)篩,從而減少了礦漿溢流量,減少了污水泵運轉(zhuǎn)時間,并大大改善了排渣口環(huán)境衛(wèi)生。
讓我們來看看這把算盤他是怎么打的呢!改造前,每班(8h為一班)污水泵累計運行5h,改造后,每班污水泵累計運行1h。污水泵電機功率22KW,以此推算每班省電88KW·h,每天264KW?·h,以1 KW·h電費0.425元計算,每天節(jié)省112.2元,每年節(jié)省40953元。污水泵按每班5h運行計算,每兩個季度更換一套備件,每套備件費用約為2萬元,改造后每年可以省下二套備件費用。看似小小的改造,卻得到滿滿的收獲。
想要算盤打得好,首先要讓員工樹立“降本增效”這一意識;其次是每位員工都積極參與進來,開拓思路、驅(qū)動創(chuàng)新;最后要利用我們的創(chuàng)新意識結(jié)合實際多改造,多實踐,從失敗中總結(jié)經(jīng)驗,樹立信心,最終達到目的。