近日,為克服人力資源優(yōu)化帶來的人員緊張、焦炭人工篩分勞動強度大等一系列問題,計量檢驗中心綜合制樣室在中心技術(shù)科的協(xié)助下,順利完成了舊焦炭篩分機改造,大大減輕了制樣人員勞動強度,標志著焦炭手工篩分成為歷史。
焦炭篩分是指將采集的焦炭試樣連續(xù)緩慢均勻的加入機械篩中,通過搖動篩使試樣分成大于80mm、80-60mm、60-40mm、40-25mm及小于25mm的五個粒級焦炭,再分別稱量各粒級焦炭的質(zhì)量,計算出各粒級焦炭占試樣總質(zhì)量的百分比,從而確定焦炭的質(zhì)量指標。設(shè)備改造前,焦炭篩分一直由制樣人員人工篩分完成,具體過程為先將采集的焦炭試樣倒在80mm以上的手工篩中,由2人將重量近乎100公斤的篩子及焦炭抬起來回搖動,直至篩上物無法落下后稱量篩上物質(zhì)量,按照以上工序,逐次完成第2、3、4道篩分、稱量工作。長期以來,人工篩分過程耗時長、人員勞動強度大、篩分結(jié)果人為干擾因素較多,這些不利因素促使制樣人員不得不尋求新方法進行試驗改造。
中心設(shè)備管理人員通過對舊焦炭篩分機進行研究,得出舊設(shè)備不能滿足使用的原因主要有兩點,其一是由于設(shè)備原設(shè)計振幅不夠大,導致每完成一次焦炭篩分都會有大量焦炭卡在篩板上無法出來,需人工進行清理,由于設(shè)備四周均有密封,卡料清理難度相當大,需耗費大量的人員精力,其二是原設(shè)備設(shè)計的接樣口高度較低,不便于制樣人員在篩分過程中收集各粒度焦炭。找到設(shè)備不滿足使用的原因后,中心設(shè)備管理員就開始對癥下藥,首先將兩臺閑置的破碎機底座拆卸后安裝至焦炭篩分機下,從而升高焦炭篩分機整體高度,提高接樣口高度,便于篩分后的焦炭收集;然后通過適當增加偏心塊配重增大了振篩振幅,一舉解決了原振篩震動過程中嚴重卡料現(xiàn)象。
經(jīng)過對改造后焦炭篩分機進行多次試驗,該設(shè)備目前已能完成焦炭篩分且篩分效果顯著,使得制樣人員告別了傳統(tǒng)手工篩分時代的同時,大大提高了焦炭篩分結(jié)果的準確性和精度,為公司貿(mào)易結(jié)算、成本核算、工藝指標考核提供重要數(shù)據(jù)支撐。