在金鉬集團(tuán)采、選、冶、加工和科研一線,廣大員工憑著無窮的智慧和豐富的經(jīng)驗(yàn),通過小改小革和創(chuàng)造發(fā)明,為企業(yè)的生存發(fā)展做出了突出貢獻(xiàn)。為進(jìn)一步激發(fā)員工技術(shù)創(chuàng)新積極性,在降本增效、提升安全和節(jié)能減排等方面發(fā)揮更大作用,金鉬集團(tuán)工會(huì)自2012年起,每季度開展員工技術(shù)創(chuàng)新評(píng)比活動(dòng)。繼第一屆之后,第二屆金鉬集團(tuán)員工技術(shù)創(chuàng)新的5個(gè)命名項(xiàng)目,從190項(xiàng)創(chuàng)新成果中脫穎而出。
“張歲虎鉬粉篩分機(jī)”
“張歲虎鉬粉篩分機(jī)”雖以張歲虎命名,但卻是金鉬集團(tuán)鉬金屬公司鉬粉二分廠生產(chǎn)工藝技術(shù)操作員工集體智慧和經(jīng)驗(yàn)的結(jié)晶。
2013年,金鉬集團(tuán)鉬粉低溫爐自動(dòng)化篩分系統(tǒng)時(shí)常出現(xiàn)這樣那樣的毛?。航o料口堵料,篩網(wǎng)孔隙堵料,破碎腔內(nèi)積料……整套設(shè)備開開停停,無法正常生產(chǎn)。只得人工過篩,鉬粉粒度大小不均勻,滿足不了客戶需求。
張歲虎作為分廠年輕的技術(shù)員,利用自己所學(xué)的專業(yè)知識(shí)進(jìn)行了認(rèn)真分析,集結(jié)其他年長操作人員的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),大伙齊心找到了原因:進(jìn)料口坡度太小,物料粘度較大,擠壓力較小無法下料;破碎腔結(jié)構(gòu)為空心結(jié)構(gòu),強(qiáng)行擠壓過篩,篩網(wǎng)破損頻繁。
病根找到了,張歲虎組織大伙協(xié)力攻關(guān),經(jīng)過反復(fù)實(shí)踐摸索,拿出了改進(jìn)方案并付諸實(shí)施。將原篩分機(jī)構(gòu)內(nèi)轉(zhuǎn)棍、U型篩網(wǎng)去掉;原篩分機(jī)構(gòu)的腔體當(dāng)做下料口,在下部添加1臺(tái)旋振篩;旋轉(zhuǎn)篩采用持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn),確保了篩子內(nèi)不積料,篩上物通過上料口可及時(shí)排出;篩分機(jī)篩網(wǎng)根據(jù)過篩要求隨時(shí)進(jìn)行更換。
這一改進(jìn)效果極佳:解決了篩料過程中的堵塞問題:實(shí)現(xiàn)了在線自動(dòng)篩分,不用重新進(jìn)行人工過篩;產(chǎn)品可根據(jù)客戶需求過不同篩網(wǎng),滿足正常生產(chǎn)的需求;篩分機(jī)出現(xiàn)故障時(shí),不影響整套自動(dòng)化設(shè)備的運(yùn)行;降低廢品300公斤,成品率提高0.04%,減少操作人員1名,每年節(jié)約篩網(wǎng)費(fèi)用64800元。
“李金倉球磨機(jī)給礦漏斗”
金鉬集團(tuán)最大的選礦廠——百花嶺選礦廠,2011年9月1日投產(chǎn)了一條日處理礦量10000噸選鉬生產(chǎn)線。可是Φ5.5×8.5m大型球磨機(jī)在生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)給礦漏斗結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理,底部和皮帶給礦正面襯板磨損過快。每25—30天就要停車對個(gè)別磨漏的襯板進(jìn)行更換,每次更換停車3-4小時(shí)。這嚴(yán)重影響著球磨機(jī)的運(yùn)轉(zhuǎn)率,襯板消耗量大增,特別是增加了檢修人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,礦漿溢流污染了作業(yè)現(xiàn)場。
李金倉是這條生產(chǎn)線上的一名檢修鉗工。愛動(dòng)腦的他憑著多年生產(chǎn)一線的檢修經(jīng)驗(yàn),對給礦漏斗襯板磨損現(xiàn)象進(jìn)行分析,找到了原因,決定重新設(shè)計(jì)改進(jìn)漏斗。2013年4月11日,他利用萬噸生產(chǎn)線系統(tǒng)停車的檢修機(jī)會(huì)進(jìn)行改造,將原漏斗的傾斜底部改為平底,做成凹狀,在運(yùn)行中沉積300mm厚的鋼球,形成耐磨層,做到了底部襯板永不更換。將漏斗的寬度增加400mm,改變皮帶落礦點(diǎn)及旋流器沉砂落礦點(diǎn),使落礦點(diǎn)由漏斗側(cè)面變?yōu)榈撞慷逊e層上。在旋流器沉砂沖擊部位懸掛4層廢皮帶,緩沖了沉沙的沖擊力,底部的礦粒形成襯板保護(hù)層,延長此處襯板使用壽命。該給礦漏斗使用至今沒有檢修過。
經(jīng)測算,此項(xiàng)目提高球磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)率0.55%;年節(jié)約襯板費(fèi)用4萬元;特別是降低了操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度。
這一個(gè)個(gè)技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目,就是一朵朵凝結(jié)著智慧和經(jīng)驗(yàn)的奇葩,綻放在鉬采、選、冶、加工生產(chǎn)一線的各個(gè)崗位上,招引和激勵(lì)著廣大員工立足崗位,發(fā)揮聰明智慧,總結(jié)操作經(jīng)驗(yàn),開展技術(shù)創(chuàng)新,為金鉬集團(tuán)生存發(fā)展輸入了不竭的動(dòng)力。