9月22日,湖南博長(zhǎng)控股集團(tuán)有限公司修造公司煉鐵作業(yè)區(qū)組織精干維修力量對(duì)冷鋼煉鐵廠燒結(jié)球團(tuán)車(chē)間的燒結(jié)一次振動(dòng)篩進(jìn)行了技術(shù)改造;經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的試產(chǎn),其設(shè)備狀況運(yùn)行良好,燒結(jié)礦各項(xiàng)工藝指標(biāo)正常,燒結(jié)礦篩分效果得到提高,出料均勻,現(xiàn)場(chǎng)粉塵揚(yáng)塵量降低50%以上。這標(biāo)志著振動(dòng)篩改造一舉獲得成功。

冷鋼煉鐵廠燒結(jié)一次振動(dòng)篩技改獲得成功年可節(jié)約160萬(wàn)元
改造工作分兩班12小時(shí)制輪流進(jìn)行。參與檢修的32名維修人員在作業(yè)長(zhǎng)冷鋼煉鐵作業(yè)區(qū)作業(yè)長(zhǎng)曹建云、副作業(yè)長(zhǎng)扶正文的帶領(lǐng)下,克服了天氣悶熱,現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境粉塵彌漫等各種不利因素,經(jīng)過(guò)整整58個(gè)小時(shí)的努力奮戰(zhàn),于8月18日下午6點(diǎn)所有改造工作順利完成,振動(dòng)篩投入生產(chǎn)使用。經(jīng)過(guò)一個(gè)多月的試產(chǎn),其設(shè)備狀況運(yùn)行良好,燒結(jié)礦各項(xiàng)工藝指標(biāo)正常,燒結(jié)礦篩分效果得到提高,出料均勻,現(xiàn)場(chǎng)粉塵揚(yáng)塵量降低50%以上。這標(biāo)志著振動(dòng)篩改造一舉獲得成功。
據(jù)了解,改造前因燒結(jié)產(chǎn)能得到了提升,經(jīng)過(guò)燒結(jié)礦一次振動(dòng)篩的燒結(jié)礦流量大,導(dǎo)致只有同時(shí)開(kāi)啟兩臺(tái)套一次振動(dòng)篩篩分流程(兩臺(tái)套流程是兩臺(tái)振動(dòng)篩加兩臺(tái)皮帶機(jī))才能滿(mǎn)足生產(chǎn)的需求,且物料篩分效果不是很好,揚(yáng)塵多,操作工勞動(dòng)強(qiáng)度大。而兩臺(tái)振動(dòng)篩加兩臺(tái)皮帶機(jī)每小時(shí)就需耗電22千瓦*2*2+55千瓦*2=198千瓦。振動(dòng)篩由梳齒式板塊狀篩面改為棒條篩面后,振動(dòng)篩結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、輕巧,只需一臺(tái)套流程就能滿(mǎn)足生產(chǎn),也就是一臺(tái)由兩臺(tái)11千瓦電機(jī)驅(qū)動(dòng)的振動(dòng)篩加上一臺(tái)55千瓦的皮帶機(jī)(皮帶機(jī)也經(jīng)過(guò)了提速改造)。改造后實(shí)際耗電77千瓦/小時(shí)。比改造前節(jié)約電能121千瓦/小時(shí)。這樣一來(lái),每月按30天計(jì)算一年就可以節(jié)約121*24*360=1045440千瓦/小時(shí),平均按0.5元/度電算,每年可節(jié)約522720元。另外,省去一條皮帶每年可以節(jié)約90余萬(wàn)元的運(yùn)輸皮帶和潤(rùn)滑油消耗費(fèi)用,加上其他備件包括振動(dòng)篩篩面等各種備件,每年累計(jì)可節(jié)約成本費(fèi)用160萬(wàn)元以上;同時(shí)也大大提高了燒結(jié)礦的篩分效率,降低了操作工的勞動(dòng)強(qiáng)度。
此次振動(dòng)篩的改造可謂“一舉三得”,切實(shí)為降低生產(chǎn)成本,提高設(shè)備工作效率創(chuàng)造并提供了一個(gè)成功典范。